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TUhjnbcbe - 2025/7/21 17:32:00

8月25日,从延长石油延安能化公司传出好消息,高密度聚乙烯德国工艺装置已高负荷运行天,远超天设计最长期限。延安这群年轻人做到了,元“药方”治好了德国工艺装置的“肾结石”,为公司节约近万元,他们成功背后的密码是什么呢?

在延长石油延安能化公司车间,一袋袋高密度聚乙烯从生产线上产出。延安能化公司烯烃聚合中心经理寇宇新分外自豪:超负荷运转,这套宝贝的“肾结石”,让我们治好了!

延长石油延安能化公司烯烃聚合中心经理寇宇新:

己烷精制系统好比人体肾脏,净化己烷给整套装置输送,生产过程中产生的一些低聚物,喜欢在己烷精制系统“扎堆”,好比“肾结石”,停工抢修可能导致上游装置停工,造成的损失是巨大的!

工程师们所说的“肾结石”,专业术语叫己烷精制系统换热器堵塞。据了解,这是全世界同工艺装置面临的难题,一直不能有效解决。延安能化公司的高密度聚乙烯装置,是引进德国利安德巴赛尔公司的低压淤浆法工艺,年装置运行以来,产生的蜡、丝状物极易堵塞己烷精制系统换热器,生产四五个月就要停车检修。一停一开,花费及损失动辄上千万元。

怎么办?延安能化公司多次向德国厂方求助,给出的答案是再上一套备用装置,交替使用,这极大增加了运行成本。“为什么不自力更生,自己解决?”年85后工程师李泽博主动请战,成立攻关小组,吸纳厂区十多名年轻工程师,寻找解决方案。

延长石油延安能化公司烯烃聚合中心工程师李泽博:

最后我们发现了,它的堵塞物并不是像我们常规想的那样的蜡,认为它是在换热器里面,进行了一个二次的反应,如果说截断这个二次反应的话,那么就能够有效解决这个换热器的堵塞问题。

很快,李泽博团队将研究成果上报公司并得到支持,经过6个月的试验探索,他们在高密度聚乙烯装置上,安装蒸汽管,通过精准控制蒸汽注入,阻断其中的二次反应,解决了堵塞。

延长石油延安能化公司烯烃聚合中心经理寇宇新:

咱们在这个运行的过程中解决的这些问题,相当于把它多年的这个“肾结石”得到了根治,效果还是非常好的。

截至年8月25日,延安能化公司高密度聚乙烯装置已高负荷运行天,远超天设计最长期限,而李泽博团队所提出的解决方案花费仅为元,为公司节约近万元。

延长石油延安能化公司烯烃聚合中心工程师李泽博:

别人都做不到的事情,我们为什么做不到呢?我们就要把这个事情做成,就是要发扬自力更生,艰苦奋斗的延安精神,这也是延安石油集团一直倡导的埋头苦干的企业文化(精神体现)。

德国利安德巴塞尔公司的《工艺年全球年报》认为,延安能化公司高密度聚乙烯装置能耗、运行时间、停车次数等指标均居全球前列。

目前,这项技术延安能化公司已申请国家专利。

延安市融媒体中心记者刘雁飞黄建斌张保魁

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